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淺談礦井提升機盤形制動器的故障及預防對策(4)(圖文)

時間:2024-05-21 08:34:26  點擊數:


4 典型案例分析
4.1 事故過程

      2016 年 1 月,,安徽某銅礦發(fā)生墜罐事故,。事故現場的設備為 JKM-2.25X4PI 型多繩摩擦式提升機,設備提升的物料距離井口 5 m 時,,提升容器發(fā)生下滑,,司機發(fā)現后立即進行緊急制動,緊急制動失效,,重載側提升容器繼續(xù)下滑,,墜落至井筒底部,zui終導致鋼絲繩罐道,、首繩,、尾繩和 2 個提升容器均遭到破壞。事故造成巨大損失,,嚴重影響了礦方的生產進度,。

4.2 現場觀測

      現場觀察到,在制動盤上沿圓周分布有油污污染的痕跡,,如圖2所示,。拆掉在用的盤形制動器后,發(fā)現所有閘瓦磨損嚴重,,且各個閘瓦磨損不均勻,,甚至個別閘瓦已經斷裂,如圖3所示,。還發(fā)現制動器內部聯接襯板筒體和活塞的大螺栓出現松動,,碟形彈簧組中有個別碟簧斷裂,活塞處的密封圈也已經老化破損,。
 

圖2 現場被污染的制動盤
 
圖3 現場斷裂的閘瓦
 

      經專業(yè)部門到事故現場進行檢測,,該提升機配置4 對 TP1-63 制動器頭,輸出正壓力分別為 5,、15,、15,、20 kN;現場檢測制動盤偏擺量達到 3 mm,,大大超出規(guī)程要求的 1 mm,;液壓站zui高油壓為 3.3 MPa;全制動時液壓系統(tǒng)殘壓達到 1 MPa,。

4.3 事故原因

      根據現場觀測情況可知,,造成該事故的主要原因是盤形制動器制動失效。

      (1) 碟形彈簧由于疲勞或斷裂造成剛度 K 不足,,致使彈簧預壓縮力 F2減?。宦摻右r板筒體和活塞的大螺栓松動,,使碟簧的預壓縮量 Δ0減小,,致使彈簧預壓縮力 F2減小,;液壓系統(tǒng)殘壓 p0過大,,致使工作腔壓力 p0A 增 大;密封圈老化破損,,造成活塞運動阻力 C 增 大,。所以由式 (2)、(3) 可知,,全制動狀態(tài)下盤形制動器輸出的正壓力 FN大大減小,。

      (2) 由于活塞密封圈老化導致制動器頭漏油,油污污染了制動盤,,導致閘瓦與制動盤之間的摩擦因數μ 降低,。

      (3) 制動盤偏擺量過大,致使各個閘瓦磨損程度不均,,制動時閘瓦與制動盤貼合面積過小,,導致閘瓦受力不均衡而出現斷裂,造成閘瓦與制動盤之間的接觸面發(fā)生變形,,進一步導致兩者之間的摩擦因數 μ 減小,。

      由式 (7) 可知,上述各因素zui終導致制動力矩 M嚴重不足,,緊急制動無法使其停車,zui終導致墜罐事故的發(fā)生,。

4.4 解決方案

      (1) 通過火焰法或車削法校正制動盤,,使其偏擺量 ≤1 mm,以滿足規(guī)程要求,;

      (2) 更換制動器頭中所有碟形彈簧,、密封圈組件和制動閘瓦,;

      (3) 按照規(guī)定擰緊力矩擰緊制動器內部聯接襯板筒體和活塞的大螺栓;

      (4) 清洗制動盤,、制動器活塞,、液壓缸、液壓油路以及液壓站,,更換新的液壓油,。

      若采取上述措施維護盤形制動器后,仍然不能夠長期穩(wěn)定實施工作制動和安全制動,,建議更換整套液壓制動系統(tǒng),,即對制動系統(tǒng)進行整體改造,同時在新更換的制動系統(tǒng)上配置閘間隙檢測,、閘盤偏擺檢測和油壓檢測等一系列檢測裝置,,實現制動系統(tǒng)實時在線監(jiān)測,保證其安全可靠性,。

5 結語
      礦井提升機盤形制動器的故障雖多種多樣,,但只要合理使用,按照上述措施加強日常管理維護,,就能及時了解盤形制動器的使用狀況和它在使用中存在的問題,,做到心中有數,及時準確地排除隱患,,從而保證礦井提升機安全可靠運行,,防止事故的發(fā)生,確保礦山的安全生產,。